铁军不怕远征难,十建哈国续新篇。
继十建公司承建哈萨克斯坦阿特劳炼油厂PX装置之后,又一座新的装置群——石油深加工项目多套装置,崛起在阿特劳的大地上。
阿特劳炼油厂第一副厂长肯金先生说,中石化第十建设公司承建的(KFCC)装置,对于提升炼油厂的油品质量有着重要的意义,对于我们厂的发展,乃至哈萨克斯坦经济的发展也有着很大的意义。
到目前为止,催化裂化等四套装置、17套公用工程单元基本建成, KFCC装置的建设进入到了管道试压、电仪施工、防腐保温阶段。阿特劳的气温在40度以上,项目部干部职工冒着酷暑,奋战在工地上。
十建公司哈萨克斯坦KFCC项目部经理孙超说:“从2013年11月装置开始建设以来,项目部克服了国内劳动力调遣困难、当地分包商施工能力不足、与当地分包商、业主、政府沟通交流难度大,项目执行中资金困难,以及施工过程中的许多难题,一路辛苦一路前进,今天看到将要建成的装置,项目团队每个人的心里都感到欣慰。”
工程一开始,就面对着国内员工进驻、成本、进度、材料等诸多方面的压力。项目部提出,在KFCC项目建设中,困难肯定是大量存在的,我们提出了“抓问题、有跟踪、有反馈、直至解决,抓服务、有真心、有耐性、直至满意”的工作方针,确保项目建设目标,确保成本有效管控。
十建公司哈萨克斯坦KFCC项目部班子在“抓预见性”上下工夫。国外施工不同于国内,由于签证等原因,国内劳动力调动需要提前几个月甚至半年,哈萨克斯坦项目因设备到货、材料及设计等原因,施工进度目标不确定,给劳动力计划安排带来了很多变数。
项目部与业主、洛阳工程公司、设备供货商反复对接,尽量使用工计划精确,同时为了减少成本,确定了“大量使用当地分包商”的总体思路,在使用当地分包商方面做了积极有意义的探索,形成了一套“招聘、使用、管理、考核”的机制,较好地解决了境外项目用工的难题。
全场打桩由公司全面负责,当地水位高,夏天一下雨就形成内涝,必须及时排水才能施工,地下管施工同样面对这样的难题,除了泥泞不堪之外,工人们还要经受蚊虫叮咬。冬天,由于冻土层深,桩打不动,只好先钻孔然后再打。经过十四个月的努力,16228根桩基终于打好。
“两器”基础施工一次浇注的混凝土量最大,总量达到1100立方米。由于哈萨克斯坦资源有限,需要两家混凝土搅拌站同时提供,项目部提前一个月谋划考察,确定了两家有实力的供货商启用了25辆罐车、两台泵车。浇注当天,职工们从早上6点半干到晚上7点半,连续奋战13小时,完成了基础浇注。
大型设备吊装是重头戏,项目部副经理路奎舰说,由于受到当地道路及运输能力的限制,哈萨克斯坦项目需要吊装的大型设备50台,总重量达8800吨,其中22台设备分段交货。
为了节省成本,项目部反复讨论优化,将刚开始确定的使用国内1000吨的吊车作为主吊车,改为从哈萨克斯坦当地市场租用750吨马尼托瓦克吊车,减少了车辆动迁费用和吊装费用。由于设备到货推迟,经过友好协商推迟了吊车进场,避免了吊车窝工,为项目创造了效益。
负责催化裂化装置区域的施工经理王立领记得,2015年12月,他们在风雪中吊装主风机、烟机、50吨行车时的情景:风雪之中,卢长宝起重班和邓志友钳工班的师傅们冒着零下20度的低温,满地冰雪中吊车轰鸣,奋战一周胜利完成吊装任务。
总长度为460米,最大安装高度65米,最大管道直径3.3米、总安装总重量2200吨的烟气管道施工难度很大,而且面临管材、管件到货晚的压力,为保证烟气管道的安装,势必造成现场大量钢结构预留,项目部按照钢结构尽可能少预留的原则,组织安排烟气管道的策划。
技术人员从现有吊车吊装能力、吊车站位、钢结构预留,烟气管道分段重量及安装位置,并考虑到减少钢结构预留,将烟气管道分为99段,为预制、衬里以及顺利吊装打下了坚实的基础。
烟气管道预制场地提前策划,预制区、衬里区、原材摆放区等提前准备就绪,现场吊装中按照策划,按部就班的吊装、组装、钢结构复位等工作。
从3月15日材料到齐开始施工预制至5月29日,项目部组织了刘宝法和曹洪波两个班加班加点抢工程,有一个月时间24小时轮流作业,吊装中卢长宝起重班全力配合,终于在6月29日按期完成了烟气管道的安装,打了一个漂亮仗。
“两器”是催化裂化装置的标志性设备,由沉降器、第一再生器、第二再生器组成,直径11米、高度65米,总重量达1100吨,安装质量要求高。
技术质量部部长刘玉水、工程技术人员吴庆宇和刘宝法铆焊班及起重人员,精心严细,750吨吊车分五段吊装,此设备在总重量1650吨的钢结构框架中,吊装时设备与钢结构穿插进行,合理有序,职工们奋战6月,使65米高的“两器”及其框架矗立在工地上。
催化裂化装置是整个项目中安装量最大的一个块区,钢结构安装达7000吨,焊接量达33万寸径,安装设备442台。施工经理王立领以他高度的敬业态度,和周到的服务、热心的协调,赢得了职工们的赞扬。
KFCC装置仪电施工的量很大,其中电气电缆500公里,仪表电缆1100公里,装置伴热全部采用电伴热,仅伴热带就有130公里。项目部副经理马强说,仪电专业自有职工38名,还有当地分包员工120名,自3月份以来,仪电设备材料陆续到货,仪电专业不断加快施工进度。
为了提高当地分包商的施工效率,他们通过分工序分包、流水化作业、创新模具、用电缆敷设机代替人工的方法,提高效率。
2009年青岛科技大学毕业的于春晓第一次出国,担任了脱硫脱硝、丁烯齐聚装置的施工经理,他对于有这样的锻炼机会很是珍惜。他说,项目部实行的是区域负责制,施工经理不光是管好自己专业的施工,还要考虑其他专业及成本安全质量,这种综合管理很好,对于提高能力帮助很大。
在6.8主风机试车攻坚战中,施工经理于春晓优化洛阳工程公司提出的“从PX引循环水临时线”的方案,借用已施工完成的1240米管道,试车后再恢复,这个建议不仅优化了劳动资源,也直接减少敷设临时管线的成本费用。
尚卫国是个老海外,从1992年起,参加过孟加拉、约旦、伊朗、叙利亚、哈萨克斯坦项目建设,这一次在KFCC装置中负责了汽油加氢、气体分馏区域的施工。他说,就专业施工难度而言并不大,主要是当地员工多,要用心管好用好,要发挥好中国师傅和外国徒弟的作用,汽油加氢区施工比较平稳顺利。
6.8主风机试车,让李庆金和邓志友钳工班的师傅们日夜操劳,作为KFCC石油深加工项目担任设备专业施工经理,他协调工艺管道、公用工程、电气仪表等施工进度,与业主、总包、监理等其他组织机构沟通配合,带着施工班组加班到凌晨两三点,在他和大家的共同努力下,奋战40余天,提前实现了试车目标。在表彰大会上,他荣获了一等功。
张兆勋管工班只有17名公司职工,插入了40名当地员工,形成了一个战斗力更强的班组,目前承担了整个催化裂化装置的管道试压工作。在施工中,他们采取各种办法提高当地员工的安装技能。塞力克是一名当地员工,跟着他们班工作三年了,现在他不仅能独立作业,还能带着由当地小组施工。
在项目部采访中,员工们谈得最多的是责任。王立领说,我1987年到公司,30年了,对公司感情很深。我从工人、班长到施工经理,在公司入党,还被评为劳动模范,公司培养了我,我始终有感恩的心,我必须用自己的行动,为公司海外项目发展做出点滴贡献。
十建公司很多年轻的员工表示,非常珍惜参加哈萨克斯坦项目建设的机会,在这个舞台上充实自己,丰富阅历,提高本领,迎接未来更大的挑战,实现人生价值。
本文由 3499拉斯维加斯入口企划部 整理发布,公司网站:www.bjpinghe.com